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  • #4311
    luckybenni
    Moderator

    Servus Malev,
    siehe den entsprechenden Erfahrungsbericht für deinen WLAN Stick, deine Erfahrung haben bereits andere Teilnehmer gemacht. Der WL0151A wird nicht unterstützt, mangels entsprechendem Linux Treiber.
    Grüssle, Benni

    #4405
    rollin_rob
    Teilnehmer

    Moin!
    Erst mal danke für das tolle Projekt, macht wirklich Spaß es nachzubauen!
    Leider bekomme ich es immer noch nicht auf die Reihe, dass mein RasPi den CC3D über die serielle Leitung steuert. Sich verändernde Werte kommen über die TX-Leitung vom Pi, wenn ich die App nutze (per FTDI nachgeprüft); diese sind zwar nicht menschenlesbar, aber ich schätze der CC3D wird schon was damit anfangen können.
    Der CC3D ist mit INAV v1.1 geflasht, lässt sich per USB konfigurieren und die Motoren drehen (testweise) auch. Habe nun alle Einstellungswerte aus der Anleitung übernommen und alles über Akku laufen, aber wenn ich in der App anfange zu steuern, passiert nichts 🙁
    Nutze ich die richtigen CC3D-Ausgänge (siehe Bild)? Ich habe das schwarze Kabel an GND und das gelbe als RX-Leitung mit dem Pi verbunden.
    Viele Grüße
    Rob

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    #4429
    kuba_bigos
    Teilnehmer

    Moin!
    Ich versuche gerade das Image auf meinem Pi Zero W zum laufen zu bringen, aber mir wird kein Wlan-Netz des Pi’s angezeigt (also ich finde weder am Computer, noch auf dem Smartphone das Wlan-Netz des Pi’s um mich damit zu verbinden). Es sollte doch beim neusten Image das on-Board Wlan, des Pi’s verwendet werden, sofern kein anderer Wlan-Sender angeschlossen ist, richtig?

    Ich habe mal meinen Monitor angeschlossen um zu schauen was auf dem Pi passiert und die Anzeige sieht genauso aus wie bei Uwe in Beitrag #3244 (17.August 2016).

    Bin gerade echt ratlos und hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen 🙂

    Jakob

    #4434
    susu12
    Teilnehmer

    Ich hab leider ein kleines Problem mit der APP, seit Android 7.0 auf meinem S6 edge kann ich sieh nicht mehr öffnen (Meldung WiFree App angehalten).

    Jemand ne Idee wie man das beheben könnte, bzw. muss die APP für Android 7.0 aktualisiert werden?

    LG

    #4437
    luckybenni
    Moderator

    Servus,
    vermutlich muss die App aktualisiert werden, da zwischen Android 6 und 7 einige größere Android API Änderungen durchgeführt wurden. U.a. wurde auch das Grafiksystem durch ein neues System ersetzt, um Performance zu erhöhen, darüber hinaus wird der Einsatz von Programmbibliotheken restriktiver gehandhabt.
    Grüssle, Benni

    #4438
    DH
    Teilnehmer

    Hallo,
    leider hänge ich am gleichen Problem fest wie rollin_rob. Ich verwende folgende Hard-und Software Konfiguration: CC3D mit modifizierter INAV-fw 1.6.1 von Mathias (hama0013), geflashed mit INAV-configurator 1.7.0, die gleichen ESC’s wie im link von Rob und eine Pi zero W mit aktuellem Image. Die WLAN-Verbindung zwischen Handy und Pi funktioniert einwandfrei und ich sehe in der APP den Live-Stream der Kamera mit eingeblendeter Signalstärke. In INAV habe ich alle angegebene Parameter wie vorgeschlagen eingestellt und habe testweise alle Motoren über USB in INAV zum laufen bekommen, soweit ist also alles ok! Beim Anklemmen des Akkus melden sich dann die ESC’s mit korrektem Signalton, der Pi bootet hoch, der FC blinkt kontinuiertlich und ich kann am Handy eine WLAN-Verbindung zum PI aufbauen und die APP startet korrekt. Wenn ich nun jedoch den Copter in den Flugmodus schalte und ziehe dann den Regler für die Motoren hoch, passiert gar nichts, die Motoren laufen nicht an.
    Ich vermute, dass die Kommunikation zwischen Pi und FC nicht funktioniert, möglicherweise gibt es hier doch noch Probleme mit dem MSP-Protokoll? Einen Hardwarefehler kann ich natürlich auch nicht völlig ausschliessen, vielleicht hab ich irgendwo eine schlechte Lötstelle. Bin gerade dabei, das zu prüfen…
    Frage an die Experten: Gibt es eine Möglichkeit, die Kommunikation zu testen, z.B. durch einloggen in den Pi per ssh und absenden irgendwelcher Testbefehle über die Konsole an den FC?
    Wäre Klasse, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank übrigens an dieser Stelle auch von mir an die Entwickler, bisher hat es mir viel Spass gemacht, das Projekt nachzubauen.
    Dieter

    #4439
    DH
    Teilnehmer

    Hallo Jakob,
    vielleicht hast Du einen defekten Pi oder irgendwas stimmt nicht mit dem Image. Du kannst mal in der Konsole den Befehl ifconfig eingeben. Wird dann die Position wlan0 angezeigt? Es sollte dabei die IP-Adresse 192.168.12.1 erhalten habe. Wenn nicht, dann wird das interne WLAN nicht richtig erkannt. Wenn ja, würde ich das Image nochmal neu installieren. Auf meinem PI Zero W hat es eigentlich sofort funktioniert mit dem internen WLAN. Die SSID fängt mit WF- an und dann folgt eine Kombination mit Ziffern und Buchstaben (bei mir WF-9a95b9).
    Grüße, Dieter

    #4443
    nika
    Teilnehmer

    Hallo Jackob,

    Ich hatte die letzen Tage das gleiche Problem! Nach dem Wechsel auf Pi zero W konnte ich die Motoren nicht mehr starten. Die Lösung war ganz einfach. Im INAV im Register Reciever bei Channel Map JR /Spektrum / Graupner auswählen und speichern. Bei mir waren die Kanäle vertauscht. Die Motoren hätten bei Roll gestartet!

    Viel Erfolg

    Uli

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    #4445
    fly2by
    Teilnehmer

    Hallo,

    ich hatte immer das Problem das die Sensoren nicht kalibriert waren.
    Ich habe lange benötige bis ich das herausgefunden hatte.

    6-Punkte Kalibrierung

    Hier stehen ein paar Infos

    #4446
    DH
    Teilnehmer

    Hallo fly2by,
    Danke für den Tip, ich habe die Sensorkalibrierung mehrfach ausgeführt und jetzt kann ich die Motoren aus der APP heraus ansteuern. Mein Problem war, dass in meiner INAV-Version im setup bei den pre-arm checks nichts angezeigt wird (siehe Bild) und ich daher nicht erkennen konnte, dass die Sensorkalibrierung nicht funktioniert hat. Erst als ich im CLI die FC-settings abgerufen habe, konnte ich den Fehler erkennen (link). accgain stand auf 4096 und acczero stand auf Null, d.h. die Kalibrierung hatte nicht funktioniert.
    Nun hab ich eine weiter Frage: Bei mir beträgt die Latenzzeit zwischen Befehlsabgabe in der APP und der Ausführung auf dem Kopter ca. 3 sec. Das erscheint mir sehr lange und ist für schnelle Reaktionen doch eigentlich ungeeignet, oder? Habe das inzwischen auf drei verschiedenen Handys ausprobiert. Ist das normal so?
    Grüße
    Dieter

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    #4450
    Georg
    Moderator

    Hallo Dieter.

    Diese Latenz ist nicht normal. Zumindest nicht bei Flugbefehlen.
    Beim Videobild kann dies jedoch vorkommen. Da hilft nur in der App auf das mjpeg umzustellen. Dies liegt an verschieden Faktoren wie Rechenleistung vom Handy, gestötes w-lan, ect.
    Versuch das gleiche mal im Freifeld ohne viel fremdes W-lan, hoffe das es dann besser wird.

    grüße
    Georg

    #4452
    DH
    Teilnehmer

    Hi Georg,
    ok, habe das Ganze mal im Freien probiert und es scheint so, als wenn es hier besser geht, die Reaktionszeit ist deutlich kürzer. Bisher hatte ich alle Test im Bastelkeller im Haus ohne Props gemacht und da ist der WLAN-Traffic erheblich höher. Da ich noch Anfänger bin, wollte ich erst mal verstehen, wie die Motoren auf die Steuerbefehle reagieren. Wäre ja schade, das Teil gleich beim Erstflug zu schrotten. Und ja, auch meine Handys sind sicherlich nicht mehr die Neuesten.
    Besten Danke für den Support und Grüße
    Dieter

    #4472
    tiedexen
    Teilnehmer

    Hallo
    für die Verwendung im Copter muss der Wlan-Stick einen Access-Point aufspannen können. Dies können nur ca. 30% aller Sticks.

    Um die Sticks zu testen gibt man bei Linux/Rasbian im Terminal folgendes ein:

    /sbin/iw list | more

    Die Ausgabe im Terminal zeigt eine lange Liste aller Eigenschaften an. Wichtig für den Betrieb als Access Point sind die Einträge unterhalb der Zeile „Supported interface modes“.
    Steht hier „AP“ und „AP/VLAN“, so ist der Chip geeignet.
    Sollten diese Angaben fehlen, ist der Aufbau eines Access Points mit diesem WLAN-Adapter nicht möglich.

    Unter Windows 7 / 10 verwendet man:
    netsh wlan show drivers
    Steht bei „Unterstützt gehostete Netzwerke“ ein Ja, dann taugt Euer WLAN-Adapter zum Access Point.

    Bei Windows müssen die Treiber für die Sticks installiert sein.

    #4487
    DH
    Teilnehmer

    Hallo,
    ich habe einige Schwierigkeiten damit, meinen Wifree sauber in die Luft zu bekommen. Beim hochziehen des Gasreglers und ohne roll/pitch zu verändern geht er sehr stark nach vorne und nach links weg. Ein kontrolliertes Gegensteuern beim starten mit pitch und roll ist dabei nicht wirklich möglich. Zwar gibt es für yaw eine Trimmung, für pitch und roll habe ich aber nichts entsprechendes gefunden. Ist eine Trimmung von roll/pitch von der App her überhaupt vorgesehen oder braucht man das normalerweise nicht?
    Ein zweites Problem ist, dass das failsafe bei mir nicht funktioniert. Ich habe das testweise probiert, indem ich auf der App die failsafe-Funktion ausgelöst habe und indem ich den Abstand zum copter über den Grenzwert zur failsafe-Auslösung vergrößert habe. Zwar wird in beiden Fällen in der App angezeigt, das failsafe aktiviert wurde, aber am copter passierte nichts, d.h. die Motoren liefen mit unveränderter Geschwindigkeit weiter. Gut möglich, dass ich da irgendwas nicht richtig verstanden habe, denkbar ist auch, dass in der firmware irgendeine Einstellung falsch ist oder fehlt. Ich konnte dazu aber nichts finden, was weiter geholfen hätte. Hat irgendjemand Tips, was bei mir falsch sein könnte?
    Grüße
    Dieter

    #4488
    DH
    Teilnehmer

    Hallo,
    hier noch ein Nachtrag zu meinem letzten Post zum Thema kontrolliertes Starten. Ich habe zur Fehlersuche die Propeller mal über Kreuz getauscht sowie die Symmetrie des Rahmens optisch gecheckt und insbesondere darauf geachtet, dass alle Ausleger korrekt eingerastet sind. Zudem verwende ich inzwischen den zweiten Satz Motoren und hatte das Problem, das der Kopter beim Starten stark nach vorne links wegdriftet, auch bereits mit dem ersten Motorensatz. Ich denke daher, dass Fehler in den Motoren und Propellern bzw. der Symmetrie des Rahmens eigentlich nicht vorliegen können. Frage daher an die flugerfahrenen Wifree-Piloten: Ist es grundsätzlich möglich, einen halbwegs senkrechten Start des Kopter hinzubekommen, wenn man nur den Gasregler hochzieht und dazu keine großen Lagekorrekturen mit pitch und roll durchführen muß? Wenn es eine Trimmung für roll und pitch gäbe, müßte das doch möglich sein, oder?
    Entschuldigung meine dumme Frage, aber ich hatte bisher noch keinen Kopter höher als 20cm über dem Boden bzw. länger als 5 Sekunden in der Luft.
    Grüße nochmals
    Dieter

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