WiFree Flightcontroller und die Firmware

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Dieses Thema enthält 227 Antworten und 42 Teilnehmer. Es wurde zuletzt aktualisiert von Avatar Luca11Black03 vor 1 Monat, 1 Woche.

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    Beiträge
  • #4943
    kiamalex
    kiamalex
    Teilnehmer

    Hallo Jürgen,
    habe mir dein Backup angesehen. Hab keinen entscheidenen Punkt gefunden, der helfen konnte. Trotzdem nochmal danke dafür.

    Habe jetzt aber eine Lösung gefunden!
    Mein NAZE32 hat noch eine F1-Prozessor. Habe ich zwar erst vor 1,5 Jahren gekauft, aber damit schon völlig veraltet:) Dieser scheint keine Hardware für die Invertierung des SBUS-Eingang zu besitzten. über den Parameter „sbus_inversion“ kann man sonst im INAV (nicht über das Menü sondern manuell über CLI) das Eingangssignal invertieren. Ich habe also einfach mit einer kleinen Schaltung das Signal invertiert und schon läuft jetzt alles!

    Die Einstellungen im INAV waren also alle schon richtig.

    Grüße
    Andreas

    #4944
    Avatar
    Gashirn
    Teilnehmer

    Hi Andreas,

    freut mich, dass es jetzt funktioniert. Mein NAZE ist brandneu, scheinbar gibt’s da Unterschiede. Ich hab die Flightmodes noch hinzugefügt und damit heute trotz ziemlich heftigen Wind zwei Akkus leergeflogen. Die Datei häng ich nochmal dran. Damit ist der dreifache SWC für die Modes. Schalter nach oben ist Acro, Mittelstellung ist Angle und nach unten ist Horizon. Fliegt sich echt gut das Teil. Als nächstes rüste ich den TX auf Akku um; die Batterien nerven 😉

    Gruß
    Jürgen

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    #5123
    Avatar
    Luca11Black03
    Teilnehmer

    Hallo zusammen,
    mein Kumpel und ich haben alle Bauteile hier und zusammengebaut, nun sitzen wir am Flightcontroller und verzweifeln. Wir haben Betaflight,Cleanflight und Inav alle samt heruntergeladen und versucht zu connecten, jedoch scheitert es immer wieder. Mit Betaflight hatten wir manchmal Glück und kamen in die Konfiguration konnten dann auch die von uns gewünschten Änderungen vornehmen aber das saven und rebooten scheitert jedes mal. Wir haben auch schon in der Motorsektion versucht die Motoren zu testen aber keiner von ihnen reagiert oder zeigt jegliche Anzeichen von Bewegung. Haben den FC via USB-Port an den PC angeschlossen. Der Flightcontroller heißt F3 Flugcontroller Acro 6 DOF, die Motorregler sind die Little Bee 20 A und die Motoren sind die DYS 1806 2300kv 2-3s Black Edition.
    Der Raspi läuft und überträgt zuverlässig das Bild der Kamera an die App. Die Motoren sind über die Motorregler an die Batterie angeschlossen und via den weißen Kabeln, also die „Reglungskabel“ mit dem FC an den Pins 1-4 verbunden und sind in den Einstellung nach QuadX aufgebaut.
    Habt ihr eine Lösung wie wir das lösen können, dass wir eine Verbindung zwischen dem FC und den Motoren aufbauen können
    Danke im Voraus
    Luca

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