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Ch3fk0chTeilnehmer
Ok, Problem behoben.
Das war ein Kabelbruch schuld (das Teil ist echt verhext, bei allen Koptern und fliegern nicht so viele Probleme gehabt.)Jetzt geh ich noch an feintuning und dann sollte die Gimbal auch mal fertig sein.
Gruß
Ch3fk0chTeilnehmerAlso so langsam habe ich keine lust mehr.
Das schließt das Config tool ab und dann machen die Motoren keinen mux mehr.Außerdem erkennt das config tool die halbe Zeit den Lipo nicht.
In der Übersicht wird er aber erkannt.Ch3fk0chTeilnehmerHi,
hier die Werte.
(Ich glaube das „Zucken/Rucken“ entsteht wenn schon ein ganz kleiner Wiederstand am Motor ist, z.B.: Kabel zu „stramm“ (auch wenn es sich mit der Hand ganz leicht bewegen lässt)).Morgen lege ich die Kabel nochmal um.
Zu dem ganzen Einstellen muss ich jetzt erstmal das Wiki durchlesen, sonst steig ich da nicht durch (Pitch Motor Vmax 150, keine Ahnung wofür 150 steht und sowas^^)
Gruß
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You must be logged in to view attached files.Ch3fk0chTeilnehmerAber das Rucken ist trotzdem nicht weg auf der Rollachse. Der Motor dreht ein wenig und springt dann wieder zurück. Außerdem werden die Motoren ziemlich warm.
Gruß
Ch3fk0chTeilnehmerEs ist scheinbar ein Fehler in der Software.
Ich habe mal ein bisschen an ein paar werten rumgefummelt (auch wenn ich keine Ahnung habe wofür die sind) und jetzt geht es.Geändert habe ich in der „o323BGCTool.ini“ folgende Werte:
ReadIntervalTimeout=4294967295
ReadTotalTimeoutMultiplier=0
ReadTotalTimeoutConstant=0
ExecuteCmdTimeOutFirst=20
ExecuteCmdTimeOut=100
ExecuteCmdBTAddedTimeOut=10
MaxConnectionLost=4Welcher Wert es jetzt zum laufen bringt weiß ich nicht, aufjedenfall gibt das Tool jetzt keinen Fehler mehr aus.
Gruß
Ch3fk0chTeilnehmerHi,
Zur 1. Frage: Leider nein. Am 27. Jungesellenabschied vorbereiten, 28. Feiern, 29. tot^^Ich hab mal deine Settings reingespielt (Settings>Load from File>“Laden“>Write)
Dann hat die Cam nur wild hin und her gewackelt.
Ich verstehe auch nicht warum ich manuell Settings reinschreiben kann aber das Tool immer an der gleichen Stelle daran scheitert.
Auch habe ich auf OlliW’s anraten die anderen Versionen getestet, die gehen aber garnicht und geben wiederum BUS ERRORS aus.
Nach dem Abbruch des Tools funktioniert die Gimbal ja schon grob. Sprich es gleicht Bewegungen aus, wenn auch ein bisschen unbeholfen und auf der Roll-Achse „ruckt“ der Motor immer wenn er da was ausgleichen soll.
Gruß
Ch3fk0chTeilnehmerNe, leider nicht.
Habe zwar keine I2C Errors mehr aber dafür einen neuen.Heute abend wollte ich mal andere USB-Anschlüsse und Kabel versuchen.
Olli weiß dazu auch nichts.(Bei der normalen IMU ist der Error ja nicht gekommen)
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You must be logged in to view attached files.Ch3fk0chTeilnehmerOk,
der FTDI Adapter war im A…, mit nem neuen hats geklappt.
Und wenn man im Bootloader ist, dann ist nur die grüne Lampe an und nix blinkt.Grüße
Ch3fk0chTeilnehmerHi,
ich hab jetzt auch die CC3D Atom.
Aber irgendwie klappt es mit dem flaschen nicht.Die BootLoader Pins sind doch die beiden auf der Rückseite wo „BL“ dran steht oder?
Die brücke ich, dann geb ich 5V auf das Atom.
Las ich dann die Brücke los oder halte ich die bis zum flaschen gebrückt (Klappt aber beides nicht)?Die Einstellungen habe ich von hier übernommen:
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Flashing_the_CC3D_AtomWoran erkenne ich den ob sich das CC3D nun im Bootloader Modus befindet (kann könnte man mal schauen ob es daran liegt)
Als Meldung kommt immer:
STMicroelectronics UART Flash Loader command line v2.6.0 modified by OlliW, v18.05.2014 Opening Port [OK] Activating device [KO] ERROR: Unrecognized device. Please, reset your device and then try again. Press any key to continue ...
Gruß
Ch3fk0chTeilnehmerCC3D Atom kommt die Woche, dann mal schauen ob es mit so einer NT-IMU besser klappt^^
Ch3fk0chTeilnehmerAlso,
vorher ist der Error ja immer gekommen sobald man den Pitch Motor angeschaltet hat.
Jetzt habe ich es soweit, dass ich alle Motoren ohne Error einschalten kann.Und auch das Tool kann ich manchmal ohne Error durchführen (nicht immer).
Aber wenn ich es dann mal schaffe das Tool komplett durchlaufen zu lassen, dann das USB Kabel abziehen und das Gimbal testen will passiert nichts wenn ich die Gimbal bewege.
(Ich denke es kommen doch irgendwann dann errors durch).Ch3fk0chTeilnehmerAlso ich komm schon ein bisschen weiter, machmal schließt er die configuration ab und manchmal nicht. Wenn er die abschließ gleicht die Gimbal aber später auch nichts aus.
Da ich jetzt nicht mehr weiter weiß heißt es neu kaufen.
Nur was?-Board (wenn ja, welcher funktioniert den nun?)
-CC3D Atom
-Board + CC3D AtomHoffe auch nen Tipp bzw. einen Tipp für ein bewährtes Board.
Gruß
Ch3fk0chTeilnehmerAh, ok Pilzband=Klettband xD
Und nicht die Kamera würd Schwinungsfrei(Durch die Gummipuffer) gehalten sondern nur das Board.Danke dir
Ch3fk0chTeilnehmerIch glaube ich habs hinbekommen.
Morgen mal schauen ob das dann auch noch funktioniert wenn die Kabel alle richtig liegen.Ch3fk0chTeilnehmerIch hab eine 360 Yi, kannst du mal nen Foto machen?
Irgendwie finde ich keine Sinnvolle möglichkeit das zu machen.Leider ist das Foto unter „» EagleEi Gimbal 360° Xiaomi Yi“ zu klein als das man darauf was erkennen könnte.
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