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armybeanTeilnehmer
Ok, ich glaube, ich habe alle Motoren kollektiv vertauscht. Zum einen habe ich wohl CW und CCW nur anhand der Drehrichtung des Motors, aber nicht der Gewinde, beachtet. Und dann auch noch die Propeller vertauscht. Oh je…
Übrigens: ich habe jetzt noch mal die Firmware 1.1 drauf geflasht. Erst bei dieser geht es. Allerdings kann ich da keine Einstellungen im Bereich „ESC/MOTOR FEATURES“ einstellen. Der Bereich ist bei meinem INAV-Konfigurator (1.7.1) einfach leer/nur die Überschrift vorhanden.
armybeanTeilnehmerOk, ich habe es jetzt geschafft, mich zu verbinden und kann den Copter jetzt auch mit dem Tablet steuern. Allerdings drückt es den Copter nach unten, obwohl die Rotoren wie im Bild auf Seite 1 drehen (ist das Bild die Sicht von oben?). Also Motor 1 und 4 drehen im Uhrzeigersinn und 2 bzw. 3 gegen den Uhrzeigersinn. Sorry für die vielen Fragen/Probleme.
// EDIT
Kann es sein, dass das Bild für die Ausrichtung bei 0° Pitch ist und ich das auf die 180° „umrechnen“ muss?armybeanTeilnehmerMahlzeit.
Ich hab noch einen weiteren USB-WLAN-Stick gefunden. Keine Ahnung, was das für einer ist. Auf jeden Fall scheint er mir besser geeignet zu sein. In der App sehe ich nun zumindest die Signalstärke. Und das „Failsafe“-Symbol ist nun auch nicht mehr rot. Macht für mich auch Sinn, wenn keine Signalstärke vorhanden ist, dass er sich nicht armen lässt.
Die Verbindung zum Copter kann ich leider erst heute Abend testen.Bloß noch die Ausgaben zur Info:
[ 1.579833] usb 1-1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=5370 [ 1.583110] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 1.586070] usb 1-1: Product: 802.11 n WLAN [ 1.588966] usb 1-1: Manufacturer: Ralink [ 1.591886] usb 1-1: SerialNumber: 1.0
root@wf01:~# lsusb Bus 001 Device 002: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@wf01:~# iw dev wlan0 station dump Station f0:d5:bf:30:58:a4 (on wlan0) inactive time: 10 ms rx bytes: 109405 rx packets: 1015 tx bytes: 104029 tx packets: 415 tx retries: 17 tx failed: 0 signal: -35 dBm signal avg: -33 dBm tx bitrate: 54.0 MBit/s rx bitrate: 54.0 MBit/s expected throughput: 38.85Mbps authorized: yes authenticated: yes preamble: long WMM/WME: no MFP: no TDLS peer: no
Beste Grüße
DanielarmybeanTeilnehmerMoin Benni,
ich habe den offiziellen Raspberry Pi WLAN-Stick (Model WLU6331).[ 1.545133] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=bd1e [ 1.548236] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 1.551199] usb 1-1: Product: Remote Download Wireless Adapter [ 1.554272] usb 1-1: Manufacturer: Broadcom [ 1.557250] usb 1-1: SerialNumber: 000000000001
Im
dmesg
sehe ich außerdem noch folgende Fehlermeldungen (?)[ 10.218057] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Apr 3 2014 04:43:32 version 6.10.198.66 (r467479) FWID 01-32bd010e [ 10.267877] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code [ 15.324854] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists [ 15.324884] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event [ 15.332829] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 15.332860] brcmfmac: power management disabled [ 17.246405] brcmfmac: power management disabled [ 18.935342] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 18.935374] brcmfmac: power management disabled [ 19.118194] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 19.341708] nf_conntrack version 0.5.0 (5939 buckets, 23756 max) [ 21.031706] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists [ 21.031738] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event [ 21.051137] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 21.932402] uart-pl011 20201000.uart: no DMA platform data
Zusätzlich habe ich noch den Edimax EW-7811UN hier rumliegen. Aber der braucht ja wieder eine Sonderbehandlung. Funktionierte der mit der angepassten hostapd Version? Out-of-the-box habe ich keine Verbindung zustande bringen können.
Noch die Daten von dem Raspberry-WLAN-Stick:
root@wf01:~# iw dev wlan0 station dump Station 28:f0:76:2f:54:e2 (on wlan0) inactive time: 0 ms rx packets: 865 tx packets: 269 tx failed: 1 tx bitrate: 72.2 MBit/s rx bitrate: 72.2 MBit/s authorized: yes authenticated: yes WMM/WME: yes TDLS peer: no
P.S.: Die Pitch-Korrektur von 191° ist natürlich nicht korrekt, sondern leider unbeabsichtigt rein gekommen. Hab ich gar nicht beachtet. 😉
armybeanTeilnehmerIch habe das noch mal getestet. Kein Erfolg. 🙁 Ich habe zusätzlich auch noch die Screenshots vom INAV Configurator angehangen. Ich meine, dass ich alles korrekt eingestellt habe, aber vielleicht übersehe ich auch was?
Attachments:
You must be logged in to view attached files.armybeanTeilnehmerBenni,
danke für die Tipps. Habe direkt noch mal nachgeschaut.
Die Modes sind in Ordnung, per Tap auf den Umschalter sehe ich auch, wie sie in der INAV Konfigurator umschalten. Passt also.
Ich habe derzeit die 1.5.1 von Frank drauf. Da heißt der Wert nicht „loopcycle“, sondern „looptime“ – nehme ich mal an. Aber der steht auf 2000.Ich habe mal spaßeshalber „save“ in der CLI eingegeben, dann startete der CC3D neu und die Motoren liefen an und ich konnte sie auch über die App steuern – YAY. Allerdings klappte es eben nur, wenn ich den CC3D über die Konsole rebootete. Das kann doch nicht korrekt sein, oder? Wie soll ich das dann auf dem freien Feld machen?
Dabei habe ich auch gemerkt, dass die Motoren immer mindestens mit 1000 Umdrehungen drehen. Selbst im „grünen“ Modus ist das auch korrekt? Es scheint keinen direkten Stillstand zu geben (außer Batterie getrennt) – das schließe ich aber aus dem „Minimum Throttle“ Wert, richtig?
Noch dazu dreht Motor 4 gar nicht (obwohl er ein „piep“ beim Start von sich gibt), aber vielleicht muss ich da einfach nur noch mal alle Lötstellen prüfen.Danke für die schnelle Reaktion und viele Grüße
DanielarmybeanTeilnehmerHallo zusammen,
ich habe mir jetzt auch einen WiFree Copter gebaut (danke an Benny für die Teile). Das Image ist auf den Raspberry gespielt und auch die App auf mein Nexus 7 (2013) und die Verbindung klappt. Lediglich sehe ich in der App kein Signal. Und auch den Copter bekomme ich nicht gearmt.
Meine Versuche: Firmware 1.7.1 selbst kompiliert mit eingebundenem MSP (danke an Frank für die Hinweise), Firmware 1.5 von Frank, Firmware 1.0.1
Ich kann bei allen die Motoren über die App irgendwie ansteuern – zumindest sehe ich, dass sich die Balken im Bereich „Receiver“ ändern. Aber die Motoren bewegen sich kein bisschen. Die 6-Punkt-Kalibrierung habe ich durchgeführt. Alle Haken sind grün.
Über die Simulation bzw. die Motorensteuerng in der iNav-Konfiguration kann ich die Motoren ansteuern. Das klappt. Aber ich bekomme es eben nicht hin, dass ich die Motoren über die Android-App steuern kann.Kann mir jemand helfen? Habe ich was vergessen? Braucht ihr mehr Infos?
Viele Grüße
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