Open DIY Projects › Stuhlkreis › STorM32 Featuers › I2C Error
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4. Mai 2016 um 17:28 Uhr #2816Ch3fk0chTeilnehmer
Hallo,
wir wollten ja in den „Storm32“ Bereich mit dem Problem wechseln.Was wurde bisher unternommen um den Fehler zu beheben:
-Kupferdrähte des Schleifrings gekürtzt
-Unnötige Lötstellen entfernt
-Auf Kurzschlüsse geprüft
-Schleifring direkt an den IMU Anschluss gelötet
-IMU ohne Schleifring getestet
-Alles mit einer anderen IMU getestet
-2S sowie mit 3SDer Fehler tritt immer erst in dem „Configure Gimbal Tool“ auf, nachdem Schritt wo der Lipo angeschlossen werden muss.
Aktuell:
Nächster versuch ist es die Motoren abzuschalten.Also ich habe unter „Setup“ „Disable all Motors“ gemacht, dann das Tool ausgeführt => Fehler (aber ich glaube der schaltet die Motoren immer automatisch zu, siehe Bild)
Auch habe ich unter „Finish“ den Punkt „Enable Motors and Restart Gimbal“ weggeschaltet.
Trotzdem steht dann da, wie auch im Bild, „Enable all motors and….“ => FehlerSoweit der stand.
Gruß
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You must be logged in to view attached files.4. Mai 2016 um 20:02 Uhr #2819EagleEiAdministratorSobald du das Gimbal tool startest werden am Punkt der Motoren die Motoren alle aktiviert und es kommt zu dem Fehler.
Wir sollten jedoch an dieser stelle auf das Gimbaltool verzichten und an dieser stelle manuell vorgehen.
Also:
1. Alle Motoren Disable stellen und störe!
2. Akku dran stecken, wenn kein Fehler dann 1. Motor aktivieren usw.
Wenn ein IMU Error schon auftritt, auch ohne dass ein Motor aktiv war ist was faul!Bin gespannt…..
4. Mai 2016 um 21:11 Uhr #2820Ch3fk0chTeilnehmerAlso:
-Lipo dran=> kein Error
-nur Pitch Motor auf „normal“=> über 1000 (weiter steigend) Error’s
-nur Roll Motor auf „normal“=> kein Error
-nur Yaw Motor auf „normal“=> 3 Error’s (manchmal auch keine)(irgendwas piept 3x)Alles noch ohne Schleifring
Gruß
4. Mai 2016 um 23:55 Uhr #2821EagleEiAdministratorOk, somit ist klar dass die Errors über die Motoren, vorallem über den Pitch auftreten.
Regel mal die Leistung der Motoren stark runter, ca. 60 sollte zunächst ausreichen und vermutlich weniger Errors erzeugen.
Wenn dem so ist, dann muss du Verkabelung optimiert werden und die Ferrite in SDA und SCL eingebaut werden5. Mai 2016 um 16:43 Uhr #2841Ch3fk0chTeilnehmerAlso,
unter „PID“ Alle Motoren auf Vmax 60 gestellt, dann write. Anschließend alle Motoren eingeschaltet=> Error5. Mai 2016 um 18:52 Uhr #2842Ch3fk0chTeilnehmerIch habe jetzt angefangen alles nochmal neu zu verdrahten.
Dazu eine Frage.
Original sind die Drähte zwischen den beiden eigängen im Slipring gemischt (wie der mit dem weißen schrumpfschlauch)
Macht es sinn die so umzulegen, dass die Video sachen durch eine Seite laufen und die Motoren durch die andere?Attachments:
You must be logged in to view attached files.5. Mai 2016 um 19:16 Uhr #2844EagleEiAdministratorEs scheint als wäre dein Controller besonders Empfindlich, ich bewundere dein Durchhaltevermögen!
Wie der Schleifring intern aufgebaut ist weiß ich nicht, und ich habe nie darauf geachtet an welchem Draht was dran kommt.
Wie auf deinem Bild zu sehen ist sind deine Kabel gut verdrillt, das sollte so auch passen.
Schau mal hier, evtl. helfen dir diese Bilder.Ebenso habe ich dir mal meine aktuellen Einstellung hier angefügt
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You must be logged in to view attached files.5. Mai 2016 um 19:42 Uhr #2846Ch3fk0chTeilnehmerNaja,
Banggood braucht ja immer ewig für ne retoure (video etc. machen).
Mal schauen ob ich ein neues bekomme, solange kann man ja testen.Gruß
7. Mai 2016 um 11:14 Uhr #2849Ch3fk0chTeilnehmerAlso,
Banggood schickt mir ein neues Board.
Mal schauen, welches Board funktioniert den sicher bzw. ist nicht so empfindlich?Gruß
8. Mai 2016 um 23:07 Uhr #2851Ch3fk0chTeilnehmerIch glaube ich habs hinbekommen.
Morgen mal schauen ob das dann auch noch funktioniert wenn die Kabel alle richtig liegen.9. Mai 2016 um 20:58 Uhr #2860Ch3fk0chTeilnehmerAlso ich komm schon ein bisschen weiter, machmal schließt er die configuration ab und manchmal nicht. Wenn er die abschließ gleicht die Gimbal aber später auch nichts aus.
Da ich jetzt nicht mehr weiter weiß heißt es neu kaufen.
Nur was?-Board (wenn ja, welcher funktioniert den nun?)
-CC3D Atom
-Board + CC3D AtomHoffe auch nen Tipp bzw. einen Tipp für ein bewährtes Board.
Gruß
9. Mai 2016 um 21:54 Uhr #2861EagleEiAdministratorIch verstehe deine aktuelle Fehlerbeschreibung und deine Fragen nicht so richtig.
Meinst du das Gimbal tool? Wenn ja wo bricht er denn ab? Bewegen sich die Motoren bzw. Deine Kameraschwinge? Pitch=Pitch roll=roll?Wenn du die NT-IMU meinst, dann empfehle ich den CC3D Atom mit Stiftleisten zu nehmen und diese wie von mir beschrieben anpassen.
Schau doch mal bei OlliW.eu rein, dort findest du bei NT-IMU den aktuellen Stand der Dinge. Aber ein weiteres Storm Board brauchst jedenfalls nicht, lediglich die andere Firmware.
Gruß
9. Mai 2016 um 22:40 Uhr #2863Ch3fk0chTeilnehmerAlso,
vorher ist der Error ja immer gekommen sobald man den Pitch Motor angeschaltet hat.
Jetzt habe ich es soweit, dass ich alle Motoren ohne Error einschalten kann.Und auch das Tool kann ich manchmal ohne Error durchführen (nicht immer).
Aber wenn ich es dann mal schaffe das Tool komplett durchlaufen zu lassen, dann das USB Kabel abziehen und das Gimbal testen will passiert nichts wenn ich die Gimbal bewege.
(Ich denke es kommen doch irgendwann dann errors durch).10. Mai 2016 um 15:17 Uhr #2864Ch3fk0chTeilnehmerCC3D Atom kommt die Woche, dann mal schauen ob es mit so einer NT-IMU besser klappt^^
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